金陵电厂2台超超临界百万千瓦燃煤发电机组,分别于2009年底和2010年底投产。翻开该厂能耗指标数据记录,我们不难发现,供电煤耗和厂用电率年年创优,年年“双降”。
“微”治理 发挥科技效力
鹤壁市华维测控技术工程有限公司,位于鹤壁市高新技术开发区,是鹤煤集团科技处下属的科技型实体企业,主要承担鹤煤集团
煤矿、
选煤设备、
煤仓、
料仓、
破拱、
空气炮及自动化系统的研制、改造、设计、开发、生产、销售。技术力量雄厚,机加工艺完善,产品检验及使用环境标准规范,质量管理严格遵循国际ISO:9000认证标准,实施产品“三检”制度,即用户使用验收制度,产品质量跟踪制度,售后信息反馈制度。倾心打造稳定、可靠、具性价比的工矿自动化产品。
发挥节能潜力的办法之一是控制好燃料。以前,燃料紧张时,金陵电厂进厂煤一半以上是3700大卡的低热值煤,影响了机组效率。电厂结合燃料标杆电厂创建工作,修改了燃料采购标准,细化了采购措施,对燃料的水分、硫分和挥发分都做了严格的规定,且以热值为5000大卡上下的燃煤为主。并明确规定了燃料掺配、存煤堆放、制粉优化等要求。2014年,按照上级公司和政府部门要求,金陵电厂全年燃煤热值高于每千克5000大卡,平均热值较2013年每千克提高22大卡左右,综合影响供电煤耗每千瓦时下降0.04克。
近年来,金陵电厂结合工作实际,大力开展生产指标竞赛、QC成果评比、合理化建议、节能活动周、机组检修立功竞赛、岗位练兵、技能比赛等活动,营造了学、比、赶、超的良好氛围,为促进企业降本增效、节能环保、技术创新等各项工作发挥了积极作用。
公司拥有一支专业的工程技术队伍,在产品研发方面,采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段,不断追求智慧的无限提升,实现电器科技与生产工艺的完美结合,在工矿自动化设备领域不断创新,引领市场,成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用,有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备,精湛的生产工艺,优良的制作技术,使得产品尽显一流品质。
长期以来,金陵电厂始终秉承华能“三色公司”理念,宏观目标瞄准国内一流电厂,微观操作抓住每个细节,精细化管理机组运营的每一个“细胞”。今年上半年,金陵电厂完成生产供电煤耗每千瓦时277.54克,厂用电率3.85%,在系统内百万机组排名中处于领先,经济指标达到行业领先水平。1号机组获得2014年度全国火电60万千瓦级以上机组能效对标及竞赛一等奖,以及“供电煤耗优机组”荣誉。“我们不但要在环保指标上实现超低排放,更要通过精细管理、精细操作,使机组能耗指标不断创优,努力争做同类型机组排头兵”。厂长吴扬动员大家。
脱硝提效。改造后,两台机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为1.6毫克~2.1毫克每立方米、6毫克~9毫克每立方米和9毫克~12毫克每立方米,均优于国家超低排放标准,比燃气机组排放还要洁净”,李斌说,“经综合测试,超低排放环保改造并没有增加机组煤耗。”
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“节能减排是一个大命题,也是大家的事。作为一名运行人员,就应该从自己的本职岗位出发,多开动脑筋,从一滴水、一度电节约开始”运行部的陈伟说道。他的“石子煤回收利用”合理化建议获得电厂“我为两型企业献一策”合理化评比活动一等奖。
“去年江苏分公司给金陵电厂下达的能耗指标是282克。接到任务,我在部门负责人会议上进行了传达”,吴扬将他的眼镜往上推了推,“当时大家都认为是‘不可能完成’的任务。要在2013年285克的基础上再下降3克,困难确实不小,必须从管理、技术和结构全方位推进,尤其要在管理上下大功夫。要一点一点“抠”,每个环节实施精细化管理,努力将节能潜力挖掘出来。”
“我们发挥百万机组优势,加强营销工作,确保机组处于较高负荷率运行”,电厂党委书记张立健介绍说,“去年我们的负荷率为78.22%,较系统内同等机组平均负荷率高1.44个百分点,机组降低单位煤耗0.2克。”
去年下半年和今年上半年,金陵电厂分别对1号和2号机组进行了超低排放环保改造。
金陵电厂还健全了以厂长任组长的节能工作领导小组、分管领导具体负责的工作小组,配有“厂级-专
在生产指标竞赛活动中,运行人员在满足环保排放要求的前提下,通过各电场的二次电流等参数的匹配调整,降低总体能耗,除尘电耗下降0.02%。通过等效热降法和数学软件分析,成功找出根据长江水温调配循环水泵运行方式的途径,凝器真空下降0.51千帕,凝器端差下降1.5摄氏度,使煤耗每千瓦时下降0.71克。
“今年上半年,我们生产供电煤耗比去年下降了3.64克,按年发电120亿千瓦时计算,较去年将节约标煤4万多吨。我们降耗的‘法宝’之一就是向科技讨‘说法’”,生产副长厂李斌介绍说,“我们充分发挥技术人员,特别是青年技术人员的能量,从小处入手,一项一项的进行节能微改造。比如对凝泵进行深度变频,低负荷时凝泵变频器转速下降,凝泵耗电率降至0.12%,使得供电煤耗下降0.06克。又如,去年我们对锅炉吹灰汽源进行了改造,也使煤耗降低0.1克。”
文|金陵电厂 孙佳宁 王诚斌 诸纪红
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制粉系统的综合优化,主要包括将磨煤机出口风粉温度较原设计值提高10摄氏度;制定落实机组80万千瓦以上负荷不超过5台磨运行,55万千瓦以下负荷不超过3台磨运行的措施;降低一次风压、一次风量运行等等。这一系列制粉系统优化措施,使供电煤耗每千瓦时下降2克。
“微”行动 彰显企业活力
“微”策划 强化管控能力
2014年,金陵电厂完成磨煤机进口热风门改造、汽机疏水立管全部加装压力和温度测点、轴封溢流改造、空预器综合治理、炉管氧化皮防范治理等系列节能技改项目。磨煤机进口热风门的改造,采用低合金耐热钢材的磨煤机热风隔绝门,以及耐高温、耐磨损的密封材料,开关灵活。改造后,运行一次风压显著下降,由9.8千帕降至9.3千帕,从而使一次风机电耗明显降低,能节省0.1%的厂用电率,供电煤耗每千瓦时降低0.29克。
轴封溢流改造、汽机疏水立管加装压力和温度测点两个项目,实现运行中监视和查找内漏阀门,在线消除内漏点。经测算,分别为机组作出降低煤耗约每千瓦时0.1克、0.35克的贡献。电除尘高频电源改造后,一次电流有了较大的降低,每年节电510万千瓦时。
“两台机组的超低排放环保改造,我们都是采用烟气协同处理技术,同步实施除尘提效、脱硫提效和
业-班组”的三级节能监督网,配备节能专职人员。建立了以各级行政正职为责任人的资源节约和环境保护责任制。