“设备投入到市场,就像打仗,机会稍纵即逝。如果一出厂就出故障,客户会立马否定,再不信任山河,因此质量在装配中是不能妥协的”。看着楼下车间一台台组装成型的挖机,山河智能大挖装配车间主任周新斩钉截铁地说。
作为山河智能的老员工,周新已经跟挖掘机打了13年的交道,对挖掘机的每个部件都了然于胸。这些年来,经周新团队装配出厂的挖掘机,少说也有数千台,但量与质却完美地结合在他十余年的山河岁月中。
参与首台中挖装配
熟悉山河智能的人都知晓,山河智能进入挖掘机领域,是从小挖切入,直到2006年,山河智能组建中型挖掘机项目组,才开始中大挖的研发。
工作中的周新
2007年10月,周新加入山河智能,担任中挖装配车间液压装配钳工,参与了山河智能台中型挖掘机SWE210LC的液压元部件的整体布局设计以及整体管路的连接。
据周新回忆,当时装配工人只有七八个人。为了让液压管路布局更合理、更优化,他们每天都得不停地去试装配,把每个液压油管装好调试完之后,觉得不合适,就又得拆下来,重新布局。
这样的日子,周新和同事一起度过了2个月。
“那时,为了台中挖早日下线,每晚工作到12点,下班回家还在思考胶管该怎么连接,才能既美观,又达到质量要求,提高产品可靠性。”周新回忆起当时的生活,苦中带甜。
周新说,产品的装配过程其实也是一个摸索的过程,不断地发现问题,反馈问题,检测产品管路布局的合理性和质量隐患,然而去解决问题,终才能为客户提供安全合格放心的产品。
多措并举提升产能
2010年,周新担任中挖装配上车装配班长,从开始的1个月装配5台到2019年每月装配近200台,产能一直在攀升。
工作中的周新
这样的月产能得益于周新的努力。
他说,在之前的产业园时,大部分时候是人工装配,效率低,产能提升慢。要提升产能,首先是要提高装配工人的综合技能。为此,每天早会时,他都会将前一天出现的装配异常现象一一讲解,让装配工人对装配工艺烂熟于胸。
其次,受场地限制,周新需要科学合理安排工序,让各工序间衔接流畅,从而提高装配效率。
数字增长的背后,其实也是山河智能制造方式的蝶变。
周新说,他所在的车间引进了七八台螺栓拧紧机,对比之前用手工拧紧,螺栓拧紧机不仅解放了人力,同时也提升效率,节省时间。
尤其是整体搬入山河工业城之后,车间装配了全新的智能生产线,流水线分为上车线、下车线、分装线、合车线和总装,是以链条式的形式运行,生产效率大大提升。
据统计,2018年,周新所在班组从年产400台左右,到2019年产1200台左右,产量翻了3倍。
产能提升了,安全生产系数也高了。周新所在班组从2018年的8起开机故障降低到2019年的零开机故障。
加速提升大挖产能
2019年12月初,周新担任新成立的大挖装配车间主任,动力和压力并存。
工作中的周新
周新说,大挖车间生产任务艰巨,机型跨度较大,既要装配滑移装载机、轮挖,也要试装小批量机型。此前,周新带领班组就曾完成了SWE60F、SWE135E、SWE155E三款挖机产品从新品试制到批量生产,可谓经验丰富。
为尽快让公司新品在短的时间里投入市场,周新一方面克服人员不足的困难,提升“单兵作战能力”,另一方面不断“扩充兵员”,短短半年时间,大挖车间从初的8人到现在的40多人。
如今,周新思考着通过解决瓶颈工序,完善每道工序的物料清单,增加智能装配工具,搭建按照工序、工位的组织结构等方式,促进SWE600F从小批量的试装到批量生产,达到月产100台。
26日,山河智能“矿山猛士”SWE600F大型挖掘机交付仪式在山河工业城隆重举行,周新的愿望正在逐步实现。
憧憬未来,周新有了更明确的计划:借助定人定岗、制作完善的工序作业指导书、每周举行质量分析会、培养全员质量管理理念,定期开展QC活动,保持开机零故障,力争质量指标再下降15%。
这些年来,周新一直追求更快的装配效率,但也视装配质量为生命。“装配是产品把关的后一道关口,下一步就是流向市场。”周新说,装配效率永无止境,装配质量没有天花板。
(本文来自山河智能)