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         料仓双置式振动疏通卸料机,采用专利技术,料仓内置高频振动衬板,瞬时疏通料仓结拱堵塞,防止料仓瘀塞续堵,短时间内解决物料粘结挂壁,层层堆积形成仓容减小造成的堵塞…同样适用于溜槽以及导料槽不同工矿条件下的疏通卸料...广泛应用于料仓结拱,料仓堵塞,料仓疏通,料仓卸料。产品分类如下:料仓双置式振动疏通卸料机、工业污泥疏通卸料机、有色粉矿仓疏通卸料机、煤泥混煤疏通卸料机、有色尾矿疏通卸料机、粉体工程料仓疏通卸料机、砂岩仓疏通卸料机、粘土仓疏通卸料机、石膏仓疏通卸料机
料仓双置式振动疏通卸料机,致力于解决煤仓/料仓/结拱/堵塞/破拱/疏通/卸料等技术难题,替代传统破拱设备解决料仓结拱堵塞/溜槽结拱堵塞/煤仓结拱堵塞/原煤仓结拱堵塞/混煤仓结拱堵塞/缓冲仓结拱堵塞/原料仓结拱堵塞/装车站结拱堵塞等疏通排料技术难题...

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The double-set vibrating dredge-unloader of the silo, the introduction of German technology, the built-in high-frequency vibrating lining plate of the silo, the high-efficient dredging of the silo arch blocking, the stop of the silo blocking, the complete solution of the material bonding hanging wall, pile up layer by layer to form the blockage caused by the reduction of bin capacity... also applicable to the chute and the chute under different conditions of dredge discharge..
The double-mounted vibrating dredger is dedicated to solving a series of technical problems, such as coal bunker/silo/arching/clogging/arch-breaking/dredging/discharging, etc. , replace air cannon to solve the difficult technical problems of clearing and discharging materials, such as chute arching blocking/coal bunker arching blocking/raw coal bunker arching blocking/mixed coal bunker arching blocking/buffer bunker arching blocking/raw material silo arching blocking/loading station arching blocking etc. .
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龙源大丰H4#、H6#(600MW)海上风电项目顺利完工

2021年12月10日,随着整个风场后一支叶片顺利摘钩,龙源大丰H4#、H6#(600MW)海上风电项目主体工程圆满收官。

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盐城,一个拥有长达582公里的海岸线的海滨城市,正被逐步“唤醒”。在这里,我公司参与建设的龙源大丰H12#、H7#、射阳H2#已先后投产运行,刚刚落成的大丰H4#、H6#(600MW)海上风场也即将并网发电,一座座海上三峡正在崛起。

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从盐城大丰港向东60公里的海域上,从天空的视角望去,那一条条云浪,指引着风的方向,那里便是龙源江苏大丰H4#300MW、H6#300MW海上风电项目,投资超过百亿,是江苏沿海单一机型装机容量大的风电项目,投产后每年可提供18.21万亿度清洁电能,节省标煤约57.23万吨,减少二氧化碳排放约116.32万吨。

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2021年建设初期,项目面对“追风”、“弄潮”、“斗涌”、“抗疫”的同时,又面临设备供货紧张,船机资源短缺的双重压力,项目团队匆忙的脚步一刻也不停歇。以精湛的技术和忘我的奉献精神,和时间赛跑。在克服外部影响的同时,强化自身的硬实力,将抢装年的压力化为动力。复杂的海底地质,软土硬化层错综复杂,沉桩溜桩已成常态,大丰项目部另辟蹊径,将公司座底式平台改造,融入浮托式平台优点,结合浮吊船的回转优势,经过精细化筛分,任务模块化,细化每一个施工环节,将风险元素降到低的同时保证施工进度,从周期2天完成一根单桩沉桩,做到了18个小时平台搭建--沉桩--平台拆除一气呵成。在6月到8下旬仅有30天有效窗口期内,单作业面完成17根基础沉桩,给项目能够如期完工打下了坚实的基础。

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稳桩平台遇到无法克服的超长单桩施工时,项目部更是依托公司强大的施工装备---龙源振华叁号,面对长达98米,直径8.5米,单重1450吨的长桩,没有丝毫畏惧,7天内出色地完成了5根抱桩器单桩空翻沉桩任务,给项目单桩施工划上完美的句号。

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风机安装技术层面上,项目上根据施工海域的地质特点,尝试了半潜驳深水吊、支腿船抬升吊、潮间带坐滩吊三种模式,叶片吊装方式也将主流的单叶片水平吊、单叶片斜插吊、三叶式风轮吊运用到炉火纯青,施工中优化磨合,整个叶片吊装时间也从24小时缩短至8小时,让风机吊装实现质的蜕变。

风机吊装

如果说海上示范风场是主机厂家的比武擂台,那大丰H4#、H6#单一机型的风场就是各家吊装装备的竞技场。高峰期项目部打破次元壁,8个吊装面同场竞技,八仙过海,各显神通。项目团队根据每个机位插桩分析,结合吊装设备性能,大配合度贴合施工形式,发挥每个装备长处,展现不同的吊装方式和工艺,将更稳定、更、更安全发挥到淋漓尽致。吊装记录也在不断刷新。把金风6.45MW大功率直驱风机从单台吊装72小时缩短至28小时,不断超越他人的同时也在超越自我。

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大丰项目团队一路走来丝毫没有退缩,打破严苛施工工况的壁垒,将不可能变成可能,顺利完成了94根沉桩和94台风机吊装任务,这是龙源振华攻无不克的铁锤精神。

步步走来,历历在目,“7天单作业面5根单桩沉桩;单月完成29根单桩沉桩;单月完成26个套笼吊装;单月完成32台风机吊装;3个月完成300MW风场的建设,47台大功率风机的安装”等多个国内海上风电施工记录。

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这一个个傲人的成绩背后,是因为这群可爱的风电人。面对浩渺的大海,百米的寂静高空,成排闪烁的风车承载了他们奋斗的日夜,海面汹涌而澎湃的浪花照亮着他们踏浪而来的轨迹,练就了他们的铮铮铁骨。独当一面的他们不畏艰难,勇于创新,在海上披星戴月,每天重复着上千锤的敲击和数次115米的攀爬,对接和调平看似简单实则穿针引线般的精细。而家人的期盼则为他们在寒冬添上了一抹暖阳。

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在这一年里大丰项目完成了不可能完成的任务,这是深耕海上风电11年的底气,是公司在新能源领域的担当,也是大自然对风电人的眷顾。

我国海上风电开发远海化、关键技术国产化、施工作业体系化等各方面都在稳步推进,项目团队将继续发扬拼搏进取的精神,保质量、保进度、保安全去建设海上风电优质工程,用责任与担当完成每一个海上风电建设任务。


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    煤仓双置式振动破拱排料器致力于解决煤仓/料仓/结拱/堵塞/破拱/疏通/排料等技术难题,替代空气炮解决炉前仓结拱堵塞/溜槽结拱堵塞/煤仓结拱堵塞/原煤仓结拱堵塞/混煤仓结拱堵塞/缓冲仓结拱堵塞/料仓结拱堵塞/原料仓结拱堵塞/装车站结拱堵塞等疏通排料技术难题。
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